Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem silników RCX1804 i regulatorów 10A z wgranym fabrycznie firmwarem SimonK. Zestaw taki można kupić na myrcmart.com. Silniki są lepszą opcja niż posiadane już przeze mnie Multistar 1704, no i trochę tańsze. Szczególnie na banggood gdzie wysyłka jest darmowa.

Tak to właśnie jest, że budowa zabawek DIY to nie kończąca się przygoda. Czytaj skarbonka bez dna. Polecane przez wielu silniki RCX1804 naprawdę kusiły aby je mieć a regulatory z softem SimonK to już standard. Zamówienie poszło a po dwóch tygodniach zestaw znalazł się u mnie na biurku.

mini_quadcopter_RCX1804_SimonkK_FPV250_0_1 mini_quadcopter_RCX1804_SimonkK_FPV250_1_1 mini_quadcopter_RCX1804_SimonkK_FPV250_2_1 mini_quadcopter_RCX1804_SimonkK_FPV250_3_1 mini_quadcopter_RCX1804_SimonkK_FPV250_4_1 mini_quadcopter_RCX1804_SimonkK_FPV250_5_1 mini_quadcopter_RCX1804_SimonkK_FPV250_6_1 mini_quadcopter_RCX1804_SimonkK_FPV250_7_1 mini_quadcopter_RCX1804_SimonkK_FPV250_8_1 mini_quadcopter_RCX1804_SimonkK_FPV250_9_1

Powyżej porównanie z silnikami multistar. Zawsze zamawiałem 5 sliników, jeden na zapas, ale nie tym razem bo pomyślałem a po co i tak zawsze ten jeden leży i się kurzy. Po pierwszym locie okazało się że coś jest nie tak.

Naprawa RCX1804

Okazało się że jeden z magnesów w silniku się odczepił bo był za słabo przyklejony. No z trzema silnikami bym nie polatał więc trzeba było to szybko jakoś naprawić.

mini_quadcopter_RCX1804_repair_0 mini_quadcopter_RCX1804_repair_1 mini_quadcopter_RCX1804_repair_2

Kiedyś kupiłem klej do metalu który się sprawdził, firmy dragon. Więc spróbowałem dokleić magnes na swoje miejsce. Nałożyłem niewielką warstwę kleju i po dociśnięciu zostawiłem na 2 dni.

mini_quadcopter_RCX1804_repair_4 mini_quadcopter_RCX1804_repair_5

Instalacja

Niestety w ramie FPV250 nie da się domyślnie przykręcić silników RCX. Najlepszym sposobem są opaski zaciskowe.

mini_quadcopter_RCX1804_0 mini_quadcopter_RCX1804_1 mini_quadcopter_RCX1804_2 mini_quadcopter_RCX1804_3

Filmik

Filmik z testów po złożeniu.

Silników tak do końca nie mam przetestowanych ale przy regulatorach z softem SimonK można zauważyć że reakcje silników są płynniejsze i nie ma żadnego telepania przy opadaniu quada. Co było dziwne i trochę denerwujące. Najważniejsze to chyba to że regulacja PIDów stała się prostsza bo czy na MultiWii czy na KK2.1 quadzik na domyślnych ustawieniach w miarę dobrze startował. Oczywiście nastawienie odpowiednich PIDów i tak jest obowiązkowe.

Wnioski

Po naprawie silnika jak na razie wszystko jest ok. Pozwoliłem sobie i tak napisać do producenta że zaistniała taka sytuacja. Od razu napisał że wysyła nowy silnik a końcowo wysłał nową górną cześć z magnesami. Co wywarło na mnie pozytywne wrażenie. Wnioski są takie że lepiej zawsze kupić coś na zapas :)